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数控折弯机的液压以及充液阀毛病处理办法!
发布日期:2023-03-05 21:20:13      作者:  爱游戏爱体育

  处理液压毛病,应先仔细研讨体系液压原理图,并由易到难地逐渐排除毛病点,直到找出毛病原因。

  自行改造设备与从头定制收购充液阀比较,不只大大缩短了修理周期,并且将对出产的影响至小化。

  经过对折弯机液压体系的研讨,对形成滑块工作时压力缺乏的毛病原因进行了整理,对日后相似毛病的处理起到学习作用。

  充液阀常用于液压缸与油箱之间的吸排油,通流性大,排量为800L/min。

  滑块的自重带动活塞快速下行时,液压缸上腔容积改变率大于油泵流量,液压缸上腔发生负压,战胜绷簧2的绷簧力,主阀芯下移,充液阀主阀芯直接被吸开,油箱油液经充液阀进入液压缸上腔。

  操控油路压力作用在滑体上,并战胜绷簧3的绷簧力,使滑体顶开顶杆,先导阀芯下移,先导阀口敞开,液压缸上腔油液经先导阀口进入充液阀内腔与油箱连通,液压缸上腔压力下降,滑体进一步作用在主阀芯上,战胜绷簧2的绷簧力,顶开主阀芯阀口,很多油液从液压缸上腔经充液阀流回油箱。

  因充液阀的端部锁紧螺栓1松动坠落,先导阀芯也随之坠落,在液压缸活塞上下快速移动的过程中,被活塞与缸体挤坏,导致先导阀口处于常开状况。

  滑块工进压料时,油液经液压泵进入液压缸上腔,树立压力,但因先导阀口敞开,油液经先导阀口流回油箱,所以形成必定程度的卸荷,导致折弯机压料时压力缺乏(即无压力)。

  因先导阀选用活塞环密封,与阀体合作精度要求高,机械加工工艺要求较高,且无图样,无法精确丈量其尺度。

  且该设备为国外进口设备,后又经国内大修厂家进行改造,故只能向大修厂家定制收购充液阀。

  为赶快康复设备,决议选用将新购充液阀主阀芯装置在旧充液阀阀体的办法进行修正。

  但新购阀芯与旧充液阀阀体并非彻底匹配,装置完结后,在滑块回程时充液阀无法正常翻开。

  再次拆开并崩溃充液阀,经丈量发现新、旧阀体主阀芯的轴径尺度彻底符合,可承认拼装充液阀的密封功能杰出。

  解决方案为加长先导阀杆或许加长滑体,使滑体在行程范围内能够推进先导阀顶杆、顶开主阀芯。

  因滑体与充液阀体之间存在合作联系,故滑体外表需做精磨处理,确保外表粗糙度,工艺要求较高。

  顶杆尺度确认准则:因滑块上方左右两个充液阀的操控油路压力相同,绷簧的弹性系数共同。

  故顶杆改造完结后,需确保滑体在初始方位(即操控油路无压力,滑体端面与充液阀端盖相触摸)时,两充液阀滑体底部与顶杆之间的空隙相同。

  即滑体的动作预备间隔相同,两充液阀可一起敞开,然后确保滑块在上行过程中两头坚持同步工作。

  经丈量(丈量办法与下述办法相同),无毛病充液阀的滑体动作预备间隔为t=4mm。

  丈量端盖、阀体触摸面到顶杆的间隔X1、端盖深度X2和滑体总长X3,各丈量数据间的函数联系为:X1+X2=X3+x+t。

  由顶杆加长尺度联系可得,先导阀顶杆需加长的尺度为:x=66+30-74-4=18(mm)。

  由充液阀作业原理及结构可知,充液阀敞开,是经过操控油路,迫使滑体下移推进先导阀顶杆,翻开先导阀,从而由滑体持续下移作用在主阀芯上,翻开充液阀口。

  假如仅仅将先导阀顶杆加长,则滑体推进先导阀顶杆,在持续下行时,将由先导阀顶杆底部作用在锁紧螺栓1,从而推开主阀芯。

  这种状况将导致锁紧螺栓1、先导阀芯及顶杆等频频受力,使先导阀部分更易损坏。

  在加长顶杆时,可把加长部分改形成凸台结构,凸台直径与滑体下端凸台直径共同,这样翻开主阀芯时,将由凸台端面作用在主阀芯上,上述问题就此得到解决。

  拼装充液阀,主阀芯部分装置完结后,将滑体放置在至大行程方位,验证滑体动作预备间隔t及主阀芯开口,验证无误后,装置充液阀,试机工作,查验改造作用。

  改造完结后,折弯机可精确地完结快速下行、加压减速下行、减速上行及快速上行等一系列动作,设备康复杰出正常工作。


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