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节省调速回路中调速阀前后压差压力剖析
发布日期:2023-04-12 12:01:26      作者:  爱游戏爱体育

  在图1所示的液压体系中,液压泵为定量泵,换向阀为三位四通O型电磁换向阀,调速阀装在液压缸的回油路上,所以这个回路是调速阀回油节省调速回路。

  液压体系的毛病现象是:在外载荷添加时,液压缸的运动速度呈现显着的下降趋势。这个现象与调速阀的调速特性明显是不一致的。

  检测与调试发现,液压体系中液压元件作业正常。液压缸运动在低载时,速度根本安稳,增大载荷时,速度显着下降。调理溢流阀的压力:将溢流阀的压力调高时,毛病现象根本消除;将溢流阀的压力调低时,毛病现象体现十分显着。

  调速阀用于体系调速,其主要原理是使用一个能主动调整的可变液阻(串联于节省阀前的定差式减压阀)来确保另一个固定液阻(串联于减压阀后的节省阀)前后压差根本不变,从而使经过调速阀的流量在调速阀前后压差改变的情况下坚持安稳,所以执行机构运动速度在外载荷改变的工况下仍能坚持匀速。

  调速阀中,因为两个液阻是串联的,所以要坚持调速阀安稳作业,其前后压差要高于节省阀作调速用时的前后压差。一般,调速阀前后压差应坚持在0.5~0.8MPa压力值规模,若小于0.5MPa时,定差式减压阀不能正常作业,也就不能起压力补偿效果。明显节省阀前后压差也就不能安稳,所以经过调速阀的流量便随外载荷改变而改变,执行机构的速度也就不安稳。

  要确保调速阀前后压差在外载荷增大时仍坚持在答应的规模内,有必要进步溢流阀的调定压力值。别的,这种液压体系执行机构的速度刚性,也要遭到液压缸和液压阀的走漏、减压阀中的绷簧力、液动力等要素改变的影响。在全载荷下的速度动摇值最高可达4%。

  在图2(a)所示回路中,液压油经单向阀进入液压缸的有杆腔顶起重物上升,无杆腔的油液直通油箱。液压缸下降行程靠自重下降,有杆腔的油液经调速阀回油箱,即相当于调速阀回油节省调速,因而液压缸下降速度应该安稳。但这个回路的液压缸下降时速度不安稳。

  液压缸下降时液压泵已卸荷,液压缸有杆腔的压力只决定于重物,与液压泵输出压力无关,因而有杆腔油液压力决定于载荷和活塞面积。

  调速阀中定差式减压阀要能正常作业,调速阀前后压差有必要到达0.5~0.8MPa。明显上述回路速度不安稳的原因是调速阀前后压差较低。要进步调速阀前后压差,可减小液压缸活塞的面积,但这往往比较困难。如图2(b)所示,将二位三通阀改为二位四通阀,使液压缸下降时,无杆腔输入压力油,这时体系压力由溢流阀调定,液压泵输出的压力油一部分进入液压缸,一部分由溢流阀溢回油箱。液压缸下降的速度由调速阀调定,调高溢流阀的调整压力,调速阀前后压差也相应增大,确保了调速阀正常作业的压差,液压缸的速度就契合调速阀回油节省调速的规则,不会随载荷改变而改变,液压缸就能安稳地下降。


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