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数控液压折弯机工进无压力毛病处理
发布日期:2023-01-11 03:01:51      作者:  爱游戏爱体育

  经过对数控液压折弯机的液压体系进行剖析,对工进无压力等毛病的或许原因进行整理,介绍充液阀作业原理,并对改造办法的优缺点进行证明。

  数控液压折弯机首要用于工件的折弯加工,由机架、滑块、作业台、液压缸、液压份额伺服体系、方位检测体系、数控体系和电气体系拼装而成。该折弯机在空载速度、作业速度和回程速度工况下,始终能坚持滑块的方位同步(与作业台平行),并能在行程结尾处完结高精度的定位。因而广泛用于轿车、造船、集装箱、工程机械、修建组织、金属结构、灯杆及电力杆等职业的构件折弯加工。

  数控液压折弯机(见图1)工作时,滑块在数控体系和液压伺服体系的操控下,完结一次行程需求经过以下6个阶段:快速下行、减速下行、压料并保压、卸压、快速上行以及中止在上死点。本文为剖析便利,将6个阶段合为3个阶段,即快进、工进及快速回程(快退)。

  该折弯机在作业中呈现的毛病现象是:滑块可快速下行,但在压料时压力显着缺乏,无法完结折弯作业。

  1—充液阀2—份额伺服阀3—溢流阀4—插装阀15—份额溢流阀6—插装阀27—滤油设备8—液压泵

  (1)滑块快速下行(快进)4Y5(穿插)、4Y3得电,液压缸下腔的油液很快经插装阀1、份额伺服阀回到油箱,一起失掉支撑滑块所需求的油压。滑块的自重带动活塞快速下降,液压缸上腔瞬间构成负压,“吸开”充液阀,很多油液由油箱经充液阀进入液压缸上腔,滑块快速向下工作[1]。

  (2)工进加压当滑块下行至转换点后,4Y3失电,插装阀封闭,液压缸下腔的油经溢流阀产生压力,使滑块不能自在下落。此刻1Y1得电,使份额溢流阀树立体系压力,1Y2得电,充液阀封闭,油液经份额伺服阀进入液压缸上腔,迫使滑块向下运动,完结压料动作。

  (3)滑块快速回程(快退)4Y3得电,插装阀1敞开,4Y5得电(直通),此刻油泵输出的油经份额伺服阀、插装阀1进入液压缸下腔,且1Y1坚持得电,份额溢流阀持续树立压力。一起,1Y2失电,充液阀在操控油路压力效果下敞开,液压缸上腔的油液经充液阀(很多)快速回到油箱,滑块完结快速回程动作。

  依据毛病现象,剖析液压体系原理图可知,折弯机工进无压力,估测毛病原因如下。

  1)压力操控阀组中份额溢流阀的1Y1电磁铁未得电,此刻份额溢流阀为一般溢流阀,体系不能树立起满足的压力。

  2)压力操控阀组中插装阀2的锥孔磨损或密封失效等,阀口未封闭,导致体系建压时,油液经过该插装阀口,直接回到油箱,体系无压力。

  3)充液阀阀口不能正常封闭、阀芯损坏或密封失效[2],液压缸上腔经充液阀内腔与油箱互通,折弯机工进时,油液从液压缸上腔经充液阀直接回到油箱,导致压力缺乏。

  1)查看压力操控阀组中的份额溢流阀是否正常得电。折弯机工进状况下查看该份额溢流阀,触头1Y1灯亮,且份额溢流阀正常动作,扫除份额溢流阀毛病。

  2)查看压力操控阀组的插装阀2。拆开插装阀2,查看锥孔磨损状况,并清洗阀芯后从头装置,折弯机工进仍压力缺乏,可暂时扫除插装阀毛病。

  3)查看充液阀操控油路电磁换向阀。折弯机工进时,该电磁换向阀处于封闭状况,指令充液阀封闭,电磁换向阀无反常。

  4)查看充液阀。拆开充液阀,发现充液阀阀端部锁紧螺栓松动坠落,先导阀芯损坏(见图3),导致先导阀口处于常开状况,充液阀无法紧锁,至此发现毛病原因。

  充液阀(见图4、图5)常用于液压缸与油箱之间的吸排油,通流性大,排量为800L/min,其作业原理如下。

  1—锁紧螺栓12—绷簧13—先导阀芯4—顶杆5—主阀芯6—主阀芯阀体7—绷簧28—绷簧座9—绷簧310—锁紧螺栓211—充液阀阀体12—滑体13—端盖

  (1)滑块快速下行状况滑块的自重带动活塞快速下行时,液压缸上腔容积改变率大于油泵流量,液压缸上腔产生负压,战胜绷簧2的绷簧力,主阀芯下移,充液阀主阀芯直接被吸开,油箱油液经充液阀进入液压缸上腔。

  (2)滑块快速上行状况操控油路压力效果在滑体上,并战胜绷簧3的绷簧力,使滑体顶开顶杆,先导阀芯下移,先导阀口敞开,液压缸上腔油液经先导阀口进入充液阀内腔与油箱连通,液压缸上腔压力下降,滑体进一步效果在主阀芯上,战胜绷簧2的绷簧力,顶开主阀芯阀口,很多油液从液压缸上腔经充液阀流回油箱[3]。

  因充液阀的端部锁紧螺栓1松动坠落,先导阀芯也随之坠落,在液压缸活塞上下快速移动的过程中,被活塞与缸体挤坏,导致先导阀口处于常开状况。滑块工进压料时,油液经液压泵进入液压缸上腔,树立压力,但因先导阀口敞开,油液经先导阀口流回油箱,所以形成必定程度的卸荷,导致折弯机压料时压力缺乏(即无压力)。

  (1)定制收购充液阀因先导阀选用活塞环密封,与阀体合作精度要求高,机械加工工艺要求较高,且无图样,无法精确丈量其尺度,自行制作难度大,致使无法修正,且该设备为国外进口设备,后又经国内大修厂家进行改造,故只能向大修厂家定制收购充液阀。充液阀到货后发现,充液阀阀体与折弯机装置接口不匹配。为赶快康复设备,决议选用将新购充液阀主阀芯装置在旧充液阀阀体的办法进行修正。但新购阀芯与旧充液阀阀体并非彻底匹配,装置完结后,在滑块回程时充液阀无法正常翻开。折弯机在作业时呈现的新问题为:可快速下行并加压,但无法快速回程。

  (2)承认改造计划再次拆开并崩溃充液阀,经丈量发现新、旧阀体主阀芯的轴径尺度彻底符合,可承认拼装充液阀的密封功能杰出,但滑体在行程最大方位处仍无法触摸到顶杆,导致先导阀口无法敞开。

  解决计划为加长先导阀杆或许加长滑体,使滑体在行程范围内能够推进先导阀顶杆、顶开主阀芯。因滑体与充液阀体之间存在合作联系,故滑体外表需做精磨处理,确保外表粗糙度,工艺要求较高。比较之下,加长先导阀顶杆较为简略、牢靠。

  (3)先导阀顶杆尺度丈量顶杆尺度承认准则:因滑块上方左右两个充液阀的操控油路压力相同,绷簧的弹性系数共同,故顶杆改造完结后,需确保滑体在初始方位(即操控油路无压力,滑体端面与充液阀端盖相触摸)时,两充液阀滑体底部与顶杆之间的空隙相同,即滑体的动作预备间隔相同,两充液阀可一起敞开,然后确保滑块在上行过程中两头坚持同步工作。经丈量(丈量办法与下述办法相同),无毛病充液阀的滑体动作预备间隔为t=4mm。

  1)先导阀顶杆需加长的尺度x核算。丈量端盖、阀体触摸面到顶杆的间隔X1、端盖深度X2和滑体总长X3(见图6~图8),各丈量数据间的函数联系为:X1+X2=X3+x+t。由图9顶杆加长尺度联系可得,先导阀顶杆需加长的尺度为:x=66+30-74-4=18(mm)。

  2)顶杆结构设计。由充液阀作业原理及结构可知,充液阀敞开,是经过操控油路,迫使滑体下移推进先导阀顶杆,翻开先导阀,从而由滑体持续下移效果在主阀芯上,翻开充液阀口。

  假如仅仅将先导阀顶杆加长,则滑体推进先导阀顶杆,在持续下行时,将由先导阀顶杆底部效果在锁紧螺栓1,从而推开主阀芯。这种状况将导致锁紧螺栓1、先导阀芯及顶杆等频频受力,使先导阀部分更易损坏。可在顶杆加长时做奇妙的结构设计,防止这种状况的产生。

  在加长顶杆时,可把加长部分改形成凸台结构(见图10),凸台直径与滑体下端凸台直径共同,这样翻开主阀芯时,将由凸台端面效果在主阀芯上,上述问题就此得到解决。

  拼装充液阀,主阀芯部分装置完结后,将滑体放置在最大行程方位,验证滑体动作预备间隔t及主阀芯开口,验证无误后,装置充液阀,试机工作,查验改造效果。

  改造完结后,折弯机可精确地完结快速下行、加压减速下行、减速上行及快速上行等一系列动作,设备康复杰出正常工作。

  处理液压毛病,应首要仔细研讨体系液压原理图,并由易到难地逐渐扫除毛病点,直到找出毛病原因。自行改造设备与从头定制收购充液阀比较,不只大大缩短了修理周期,并且将对出产的影响最小化。经过对折弯机液压体系的研讨,对形成滑块工作时压力缺乏的毛病原因进行了整理,对日后相似毛病的处理起到学习效果。

  [1] 王煜翥,黄克垠. 折弯机液压体系用充液阀的改善[J]. 锻压机械,1999,34(3):37.

  [2] 陈勇,夏晶晶. 折弯机液压体系毛病的快速确诊[J]. 制作技能与机床,2009 (9):108-109.

  [3] 赵小楼,苏广平,于春生. 充液阀常见毛病剖析[J]. 液压与气动,2004(4):68-70.

  本文发表于《金属加工(冷加工)》2022年第5期第80~83页,作者:中车株洲电力机车有限公司刘泽强,孙守泽,原标题:《数控液压折弯机工进无压力毛病处理》。


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